11月5日,大唐彬长发电公司1号机组电除尘电源改造投入运行,实现了电除尘高频电源与脉冲电源组合运行,并在节电提效上取得新突破,大大降低粉尘排放浓度,节电可达60%以上。
该公司电除尘原采用工频高压整流供电方式,在这种方式下运行电除尘器能耗较大,且因高比电阻粉尘产生反电晕现象,导致除尘效率降低。7月1日后,国家出台新的环保政策,对粉尘排放量提出了更高的要求。该公司积极履行国有企业社会责任,认真研究降低粉尘排放新技术,积极寻找提效节能突破口。经过在电力行业多方调研,该公司提出了采用电除尘高频电源与脉冲电源组合的运行方式。高频电源通过现代高频开关电力电子技术,供给电场一系列电流脉冲,增加烟尘荷电量,减少电场内无效的空气电离所消耗的能量,减少供电能量损耗,以达到提高除尘效率的目的。脉冲电源则是在集尘室内施加微脉冲电压产生电晕放电,通过电场力的作用捕集粉尘,消除高比电阻微尘。这两种方式相互作用,提高除尘效率,从而实现了减排增效目的。
10月份,该公司利用1号机组停机备用时间,对电除尘电源进行改造,一、二、三电场采用高频整流电源供电,同时将其高压控制柜内两相电源改为三相电源;四、五电场采用MPS脉冲电源供电。电除尘电源改造完成后,电除尘器口粉尘排放浓度将达到每标准立方米小于20毫克的国家标准。
电除尘高频电源与脉冲电源组合的运行方式在集团公司尚属首例,不仅为同类型机组电除尘技术改造积累了丰富的经验,还将大大提高电除尘效率,为企业减排增效,“大干四季度、冲刺年度目标”奠定坚实基础。
原标题:彬长发电公司首次使用电除尘改造新技术