目前,燃煤电厂提供全球电力的41.3%,而我国2017年煤电装机总量约为10.2亿kW,占发电装机总量的58%。由于绝大多数的SO2排放来源于燃煤锅炉,因此燃煤发电厂必须配备SO2脱除装置。
在各种烟气脱硫技术中,石灰/石灰石-石膏法因其脱硫效率高、可靠性高、适应性强和成本低等优点而被广泛应用。考虑到设备防腐和石膏质量的需求,应定期从脱硫系统排出一定量的废水,以保证氯化物和重金属浓度低于设计水平。排出的脱硫废水普遍具有pH值低,悬浮性固体(SS)、氯化物、硬度离子浓度高,且含有多种重金属的特点。由于脱硫废水中大部分污染物为国家环保标准中要求严格控制的污染物,直接外排会产生新的污染,且脱硫废水硬度高,毒性、腐蚀性和结垢性强,废水排放也会影响设备的正常运行。2015年出台的《水污染防治行动计划》明确对电厂废水处理提出零排放要求,其中,作为全厂废水梯级利用的终点,烟气脱硫废水资源化利用是实现零排放的关键环节。
脱硫废水水质特性
中试试验用脱硫废水取自华能国际电力股份有限公司江苏南通发电厂烟气脱硫系统废水旋流器出水,水质数据见表1由表1可知:
脱硫废水水质特点为悬浮物含量高且颗粒粒径小,主要成分为灰分、惰性物质、絮凝沉淀物等;硬度高易结垢,水中Ca2+、Mg2+、SO42-质量浓度高,处于过饱和状态;盐分及氯离子浓度高,pH值较低,呈弱酸性,对设备、管道有腐蚀性含Cr、Hg、Cd、Zn等重金属以及少量有机物,组分变化大,水质复杂。
脱硫废水零排放系统
工艺流程
图1为脱硫废水零排放工艺流程示意。该工艺流程可划分为四大模块:
1)预处理模块包括预沉淀池、序批式反应器(反应器)、多介质过滤器和中和池;
2)深度处理模块包括过滤器、超滤(微滤)和纳滤单元;
3)预浓缩模块包括电渗析、反渗透(也可采用正渗透或高压反渗透)、离子交换单元;
4)蒸发结晶模块。在四大模块中,预处理模块是后续运行的重要保障,也是固体物质和硬度集中排放的子系统,对其进行优化设计是脱硫废水零排放系统稳定运行的关键。
脱硫废水零排放技术预处理模块工作内容为:
脱硫废水首先经过水泵进入预沉池,通过投加石灰和聚丙烯酰胺(PAM)加速悬浮物沉降,降低出水浊度;预沉池出水进入反应器,同步投加 NaOH和Na2CO3,控制pH值大于11,以保证Ca2+和Mg2+的高效去除;以Mg(OH)2和CaCO3 为主要成分的沉淀物在反应器沉淀区底部浓缩外排,上清液进入中和池,投加HCl中和至弱酸性,以控制有机物和Ca2+在纳滤膜表面沉积,减缓膜污染。深度处理模块工作内容为:中和池出水经双介质过滤器去除悬浮物后,进入纳滤单元去除二价离子和有机物;纳滤单元浓水排放至预沉池,淡水进入电渗析单元。预浓缩模块工作内容为:电渗析单元浓水进入离子交换单元,将水中残留的Ca2+、Mg2+和SO42-置换为Na+和Cl-,为提高最终产品工业盐的纯度而控制最理想的NaCl浓度,满足后续蒸发结晶或资源化的要求并降低运行成本。电渗析淡水经过反渗透进一步提纯后可作为脱硫废水零排放系统工艺水使用,也可作为脱硫塔补水。
示范工程技术参数
通过工艺技术耦合集成优化,在华能国际电力股份有限公司南通电厂构建了每天处理水量25m3的脱硫废水零排放处理工艺中试试验示范工程。
脱硫废水零排放出水水质特性
图2为脱硫废水零排放工艺各单元出水pH值和浊度变化情况。由图2a)可知:预沉池和反应器出水pH值分别为7.0±0.1和11.9±1.1;本研究为了保证中试试验系统运行稳定性,在中和池加入盐酸控制纳滤进水偏酸性,纳滤单元进出水以及离子交换单元pH值无显著变化,实际工程中,纳滤单元进水pH值宜根据实际运行情况和纳滤膜厂家要求进行调整,以降低运行成本;电渗析单元浓淡水pH值分别上升为3.6±1.0和4.5±0.7,这是由于电渗析单元阴膜表面极化,造成水离解成H+和OH-,H+穿透膜进入浓水室,故淡水pH值高于浓水。
由图2b)可知:预沉池出水浊度为(9.2± 0.8) NTU;由于反应器中存在 CaCO3和Mg(OH)2,部分悬浮 物与沉淀物凝聚沉降,浊度进一步降低,虽然反应器出水含有少量Mg(OH)2胶体,造成浊度波动,但浊度总体稳定在(1.6±1.9) NTU,去除率为82.6%;纳滤单元进水和出水浊度分别为(0.6±0.2)、(0.2±0.1)NTU,去除率为66.7%,纳滤单元进水浊度波动较大,而出水浊度稳定,可见纳滤膜起到了重要的截留作用;离子交换单元出水浊度为(0.3±0.1) NTU,符合电渗析单元的进水要求(≤0.3 NTU)。图3为脱硫废水零排放工艺各单元电导率和溶解性固体总量(TDS)质量浓度的变化情况及相互关系。
由图3a)可见:
反应器出水电导率和TDS质量浓度分别为(57.2±14.2) mS/cm和(38.1±6.2)g/L,均高于原水,这是由于Ca2+和Mg2+为主的二价离子经反应成为以Na+为主的一价离子,导致离子质量浓度增大;纳滤单元进出水电导率分别为(52.2±4.4)、(43.0±6.0)mS/cm,去除率为17.6%,而TDS质量浓度则降低了 21.5%,这是由于纳滤单元截留了二价离子,降低了脱硫废水含盐量;离子交换单元出水中电导率和TDS略有升高,分别为(43.1±0.2)mS/cm和(27.0±0.2)g/L;电渗析单元浓淡水的电导率分别为(61.8±5.5)、(1.3±1.4)mS/cm,去除率分别为97.9%;电渗析单元浓水TDS质量浓度为(41.0±3.6)g/L,淡水TDS质量浓度为10.0g/L,淡水进入反渗透单元处理后出水TDS质量浓度为(0.5± 0.6)g/L,反渗透单元浓水返回电渗析单元,电渗析单元加反渗透单元对TDS的去除率为98.8%,实现了盐分的高效截留。由图3b)可知,各单元电导率和TDS质量浓度相关系数r高达 0.996,这说明通过电导率变化可以很好地反映TDS质量浓度变化。
图4显示了脱硫废水零排放工艺各单元 Ca2+、Mg2+和 SO42-浓度的变化情况。
由图4a)可知,原水中硬度离子 Ca2+、Mg2+浓度高,分别为(38.1±1.5)、(175.2±23.7)mmol/L。高盐溶液中的CaSO4溶解度受温度和盐浓度的影响,会出现溶度积增大的现象,在浓缩过程中易结垢。如果直接采用膜技术浓缩脱硫废水,会造成严重的膜污染,因此需要先进行软化处理,去除大部分的Ca2+、Mg2+与SO42-。
由图4可见,反应器出水中Ca2+和Mg2+浓度下降至(23.6±16.8)、(2.7±2.3)mmol/L,去除率分别为38.1%和98.5%,说明反应器对Mg2+的去除具有较好的效果,但除Ca2+效果并不理想。这是因为实际运行过程中,脱硫废水硬度离子浓度波动较大,Mg2+可通过在线监控pH值调节加药量去除,但Ca2+则缺乏有效的监控手段。
因此,开发软化除钙单元监控技术,将对提高软化效率具有重要意义。由图4可见,进入纳滤单元后,Ca2+和Mg2+浓度继续下降,去除率达到96.4%和97.8%,出水浓度仅为(0.6±0.4)、(0.1±0.1)mmol/L。这是因为纳滤单元会有效截留分子量较大的有机物与二价离子,而选择性透过一价离子。由于脱硫废水复杂多变的水质特点,而反应器能够大量去除 Ca2+与Mg2+,但难以确保出水水质稳定。纳滤单元可以很好的弥补预处理模块的不足,保证硬度离子的高效稳定去除,从而控制Ca2+和Mg2+浓度低于1mmol/L。
另一方面,高浓度的硬度离子容易在膜表面结垢,降低膜通量,缩短膜的使用寿命,采用反应器预先去除大部分硬度离子,有助于减轻纳滤单元的处理负担,缓解膜表面结垢。因此,反应器与纳滤单元可相辅相成,对脱硫废水的软化均具有重要作用。后续离子交换单元的Ca2+和Mg2+去除率分别为83.3%和80.0%。因此,“预处理+深度软化”技术的Ca2+和Mg2+去除率高达99.4%和99.6%,远高于化学沉淀法,可见深度处理模块能够保证硬度离子的高效稳定去除。
在电渗析单元中,Ca2+和Mg2+被离子交换膜截留,在浓水室中浓缩至(1.4±0.6)、(1.3±0.6)mmol/L,淡水中则被完全去除。
由图4b)可知:反应器出水SO42-较原水略有下降,去除率为17.6%,这是因为受限于溶度积,传统的硫酸钙法难以高效去除SO42,需研发更为经济高效的化学沉淀法或者集成纳滤单元;而纳滤单元出水中SO42-质量浓度大幅降低,去除率达90.7%。
离子交换单元出水中SO42-质量浓度进一步降低至(84.3±12.4)mg/L;SO42-在浓水室中富集((145.1±13.4)mg/L),但淡水出水中SO42-浓度仍较高((67.4±14.6)mg/L)。
有机物质量浓度变化规律分析
图5显示了脱硫废水零排放工艺各单元化学需氧量(COD)和总有机碳(TOC)质量浓度的变化情况。
由图5可知原水中COD和TOC质量浓度分别为(280±23.1)、(54.7±6.1)mg/L,经反应器后降低为(72±11.3)、(17.2±5.3)mg/L;纳滤单元对COD和TOC的去除率分别为17.6%和36.9%;离子交换单元则去除了12.5%和30.7%;电渗析浓水COD和TOC质量浓度分别为(140±28.3)、(9.7±0.2)mg/L,淡水为(24±11.3)、(6.2±0.6)mg/L,这说明有机物被离子交换膜截留,在浓水室浓缩。
工业盐品质分析
图6为蒸发单元所得产品的X射线衍射仪(XRD)图谱和扫描电子显微镜(SEM)图。
对脱硫废水零排放系统最终产物工业盐进行理化指标分析,结果见表3。
由表3可知,蒸发所得工业盐成分构成符合《工业盐国家标准》(GB 5462—2015)中二级工业湿盐的要求,NaCl纯度可达优级工业盐的要求。还可通过进一步优化脱硫废水零排放工艺,降低不溶物、钙镁离子总量和硫酸盐浓度,提升工业盐品质。
技术经济分析
根据零排放中试试验工程验证,该脱硫废水零排放系统的运行成本主要包括动力消耗、药剂消耗和蒸汽消耗3部分。其中,动力消耗折算到处理水量为17.3kW·h/m3,厂用电价按照0.4元/(kW·h)估算,折合6.9元/m3。
药剂消耗主要包括石灰、纯碱和烧碱,消耗量分别为3.2、3.2、10.0 kg/m3,同时考虑其他药耗(0.5元/m3),则药剂成本总量为37.6 元/m3,其中除镁池的 NaOH 消耗成本占比78.5%。蒸汽消耗按照电渗析浓缩10倍,1m3浓水需要1.5t蒸汽,蒸汽单价以180元/t 计算,则蒸汽消耗成本为27元/m3。因此,脱硫废水零排放系统的总运行成本为71.5 元/m3。该运行数据与广东河源电厂实际零排放工程70~80元/m3的运行费用较为接近。
结 论
1)通过集成预处理模块、深度处理模块、预浓缩模块和蒸发结晶模块,构建了脱硫废水零排放工艺,并进行中试研究。预处理模块的反应器作预处理单元,能够高效去除脱硫废水中的Ca2+和Mg2+,是深度处理模块对硬度离子去除效果的“先保障”,缓解了后续膜浓缩和蒸发结晶模块的结垢情况。
2)纳滤单元和离子交换单元为深度处理模块,能够保证出水中Ca2+和 Mg2+的高效稳定去除,防止反应器调控难以完全响应进水波动造成的硬度离子升高,起到“后保障”作用。
3)预浓缩模块的电渗析单元能够大幅减轻蒸发单元的能耗,并同时截留二价离子,淡水出水可回用。蒸发单元得到的工业盐纯度可达到《工业盐国家标准》(GB 5462—2015)中二级工业湿盐的要求。
原标题:电厂烟气脱硫废水零排放工艺中试研究