摘要:河源电厂烟气脱硫系统自投运以来,脱硫石膏含水率多次升高,最高时达50%,使储存、运输及再利用受到严重影响。结合脱硫设计和运行情况,对可能引起此问题的多种原因进行分析并逐一排查,最终确认是脱硫工艺水所补充的循环冷却水排污水中的阻垢剂所致。通过对工艺水来源的临时更换和添加石膏晶种

首页 > 大气治理 > 脱硫脱硝 > 烟气脱硫 > 技术 > 正文

脱硫石膏脱水困难原因分析及对策

2019-03-11 08:46 来源: 除灰脱硫脱硝技术联盟 作者: 沈健 董强强等

摘要:河源电厂烟气脱硫系统自投运以来, 脱硫石膏含水率多次升高, 最高时达50%, 使储存、运输及再利用受到严重影响。结合脱硫设计和运行情况, 对可能引起此问题的多种原因进行分析并逐一排查, 最终确认是脱硫工艺水所补充的循环冷却水排污水中的阻垢剂所致。通过对工艺水来源的临时更换和添加石膏晶种, 有效遏制了脱硫石膏品质恶化。为使问题得到彻底解决, 对原本作为脱硫工艺水源之一的循环冷却水排污水进行了“去阻垢剂” 处理, 在保证脱硫石膏正常的情况下恢复了全厂原有的水系统平衡, 达到废水零排放, 电厂的环保能力和经济效益均得到提高。

关键词:燃煤电厂; 烟气脱硫; 石膏; 循环冷却水; 阻垢剂

燃煤电厂石灰石-石膏湿式烟气脱硫系统运行过程中, 石膏脱水困难是较为常见的问题。在整个脱硫反应过程中, 石膏晶种的形成和生长受到石灰石粒度、浆液pH 值、杂质、工艺水质、氧化风量、反应时间等多种因素的影响。

河源电厂脱硫采用石灰石-石膏湿法工艺, 工艺用水来源为处理后的工业废水, 其成分较为复杂多变。该系统投运7 年来, 数次发生石膏结晶不佳、含水率高的情况。系统能否维持良好性能成为环保工作的关键。石膏含水率高的问题得到解决

可使烟气排放、固废处理、废水零排放三大体系保持良性循环, 有利于环保和经济效益的提高。

1河源电厂烟气脱硫系统概况

河源电厂2×600 MW 超超临界机组采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺, 1 炉1 塔, 2 台脱硫塔共用1 套石灰石制备系统和1 套石膏脱水系统。脱硫工艺流程如图1 所示, 图中实线为脱硫工艺介质, 虚线为水介质。脱硫工艺用水采用处理后的工业废水及闭式循环冷却塔排污水(以下简称复用水), 即脱硫工艺用水处于全厂水平衡系统的关键位置。

2石膏脱水异常状况

正常情况下, 脱硫石膏含水率一般在13%左右。2015 年5~6 月, 脱硫石膏含水率呈明显升高趋势, 平均达到22%; 其中单日最高值达40%~50%, 石膏呈流体状, 且粘性很大, 和正常结晶的石膏完全不同。吸收塔浆液取样后长时间放置,大部分石膏颗粒仍呈悬浮状态, 说明石膏颗粒很小, 结晶过程受到了干扰, 无法正常结晶长大。

通过常规运行调整, 如加大脱硫废水排放、降低吸收塔浆液pH 值(5.0~5.5), 调整石膏旋流器入口压力、调整真空皮带机频率和石膏滤饼厚度等, 石膏浆液品质并未好转。

3原因分析

脱硫过程中石膏晶体的生成及生长, 涉及脱硫工艺的绝大多数环节。导致其含水率高的原因有很多, 可分为设备原因、系统原因、介质原因等。为此, 对石膏在脱硫塔内生成, 直到脱水机脱除水分的工艺流程逐项检查, 将可能影响石膏含水率的因素一一罗列, 并采用比对分析的方法进行排查。

3.1 设备原因分析与排除

对脱硫系统内与脱水有关的设备包括石膏旋流器、真空皮带脱水机等进行检查, 结果列于表1。由表1 可见, 脱水系统设备正常, 排除其对石膏问题的影响。

表1 石膏脱水设备运行状况

3.2系统原因分析与排除

对1、2 号吸收塔浆液2 个月来的运行数据进行分析, 结果显示, 浆液pH 值基本在5.2~5.7,浆液密度为1.09~1.12 g/cm3, 氯离子质量浓度为5 000~ 8 000 mg/L, 碳酸钙质量分数大多低于2%, 亚硫酸钙质量分数均低于0.2%, 酸不溶物质量分数基本低于2%, 硫酸钙质量分数在90%以下。对比正常运行时的状况, 浆液各项指标均处于合格状态。

3.3 介质原因分析与排除

考虑到该脱硫设备已稳定运行近7 年, 一些常规的影响因素如系统温度、饱和度、浆液循环停留时间、烟气流量、液气比等, 在运行中不会突然发生较大变化, 在此不予分析。浆液中的杂质对结晶过程同样有重要的影响, 其主要来自石

灰石、也有可能来自加入的水、烟气或是腐蚀的设备, 因此从可能带入系统的杂质入手, 分析烟气、石灰石、工艺水3 种介质是否带有杂质或短期内发生改变引起石膏品质恶化。

3.3.1 烟气

烟气中与石膏晶体形成有关的参数为SO2和粉尘含量。SO2含量变化对石膏的作用较微弱,一般通过影响液相碱度引起液膜阻力增加。而当烟气中体积细小的粉尘含量过高时, 粉尘会直接包裹在CaCO3和亚硫酸盐晶体表面阻止反应, 降低石膏浆液品质。粉尘中的氟铝络合物对CaCO3的“包裹” 作用也会使脱硫效率下降, 从而降低浆液中的石膏含量, 造成石膏脱水困难。对近1 年进入脱硫塔烟气成分进行了分析,无论是1 号还是2 号脱硫吸收塔, 其入口SO2、粉尘含量并没有发生明显变化, 均控制在设计值之内, 在石膏品质恶化期的各项指标都在历史范围内或低于历史数值, 说明烟气对石膏品质并无影响。

3.3.2 石灰石

石灰石中常含有少量MgCO3, 在浆液中以溶解形式或白云石形式存在。溶解后的Mg2+会影响结晶或增大浆液黏度而不利于过滤, 而白云石因不溶解而随副产物离开系统, 因此要求石灰石中CaCO3的质量分数不低于90%。对近1 年来石灰石的纯度以及MgCO3含量进行了查验, 可知近3个月来石灰石纯度符合标准, MgCO3也在控制范围内, 未发生较大的变化; 石灰石浆液颗粒度较低, 但与之前的相比并无显著变化, 说明石灰石品质并非影响石膏结晶的关键因素。

3.3.3 工艺用水水质

脱硫工艺用水主要用于脱硫塔补水、石灰石制浆系统, 一般含有可溶性盐, 此外有机物如检修机油等也会通过地坑进入脱硫塔, 因此吸收塔用水来源复杂。电厂自投产以来, 一直使用复用水作为脱硫系统工艺用水。电厂复用水为机组冷却塔循环冷却水的排污水(循环冷却水为高倍浓缩, 间断排污)、制水系统反渗透的浓缩废水和处理达标后的工业废水(包括制水设备的冲洗水和反洗水、凝结水精处理设备的冲洗水、机组大修期间空气预热器及炉膛受热表面冲洗水)。由此可知, 复用水的来源广泛, 成分复杂且并非一成不变。其中循环冷却水(简称循环水)排污水中所添加的阻垢剂, 理论上能够阻碍脱硫石膏晶粒长大。复用水、循环水排污水以及工业水的水质由表2所示。

从 表2 结果可知, 相对于水质较好的工业水,复用水所含阳离子较多, 电导率增大, 而循环水排污水离子含量更多, 电导率高, 溶解固形物含量高(质量浓度为598 mg/L)。

分析河源电厂2014 年3 月2 日至2015 年10月23 日脱硫工艺水质变化趋势, 电导率在2015年4 月到6 月之间表现出上升的趋势, 从600 μS/cm 左右上升到1 200 μS/cm 左右(见图2), 硬度与氯根的变化与电导率相似。电导率显著上升是由于循环水加入了过量的阻垢剂, 使循环水的浓缩倍率上升, 同时阻垢剂随着冷却塔排水进入到复用水中, 再流入脱硫系统, 造成石膏晶体生长不利。因此, 对于用作脱硫工艺用水的复用水,仍需要进一步处理, 使其不影响石膏结晶之后才能再次投用。

4 措施与效果

对于脱硫工艺水质问题, 先由工业用水临时代替复用水, 并投加外购的石膏晶种。待石膏浆液恢复到应有的品质之后, 再逐步使用复用水,重要的是在复用水重新启用之前, 需对其进行“去阻垢剂” 处理。

4.1 恢复脱硫塔浆液品质

自2015 年6 月底开始, 脱硫工艺水补充水由复用水改为水质较好的工业水。为了加快置换浆液, 将吸收塔浆液排至事故浆液箱, 并陆续向1、2 号吸收塔分别加入60、68 t 外购的石膏晶种,两塔石膏浆液开始好转, 脱水后的石膏落入石膏

库呈松散粉末状, 石膏含水率慢慢下降。脱硫塔浆液含固率以及脱水石膏含水率的变化情况如图3 所示。

由图3 可见, 自2015 年7 月5 日, 石膏含水率开始有了明显下降, 至2015 年7 月12 日,2 台脱硫系统石膏含水率基本恢复到正常水平,即石膏含水率为12%~15%, 说明浆液品质已恢复正常。

4.2 复用水“去阻垢剂” 处理

复用水中含有循环水排污水, 其中的阻垢剂阻碍脱硫石膏晶粒长大, 导致石膏含水率偏高,拟采用熟石灰对循环水排污水进行处理, 为此进行了小型试验。试验情况: 在循环水排污水中加入熟石灰粉, 单纯调节pH 值, 考察沉淀效果,发现当pH 值为12 时水质失稳, 即阻垢剂的水质稳定效果被破坏, 沉淀物能很好地沉淀下来。本文称该处理方式为“去阻垢剂” 处理, 工业应用方法如下。

将循环水排污水排入工业废水池, 向其中投加熟石灰粉使其pH 值达到12 并曝气, 之后通过正常工业废水处理系统进行处理, 使水中的阻垢剂协同水中悬浮物及生成的沉淀物进行物理沉降,达到去除阻垢剂效果, 最后将处理后的循环水排污水作为脱硫工艺水补充水, 并监测石膏含水率变化情况。在循环水排污水进入工业废水系统处理期间, 持续监测工业废水池内的水质, 分析结果说明熟石灰粉能够去除阻垢剂, 处理后的循环水排污水可以作为脱硫工艺水水源。

4.3 “去阻垢剂” 处理后的复用水进入脱硫系统

为了满足全厂水平衡关系, 脱硫工艺水需恢复到原来方式运行(由复用水补充)。为了防止石膏品质再次恶化, 脱硫系统工艺水采用复用水逐步更换工业水方式, 即根据石膏品质变化按比例逐渐恢复。

逐步补水方案: 按2 台脱硫工艺用水约1500m3/d 计算, 拟定复用水和工业水按1∶4、2∶3、3∶2、4∶1、5∶0 的比例方式逐步进行替换, 每个比例运行周期为7 天, 逐步增加复用水比例, 直到完全恢复。

此过程注意事项:

(1)密切监视真空泵负压变化情况, 真空泵运行负压不低于50 kPa, 低于50 kPa 时运行人员立即汇报以便作出相应调整;

(2)脱水机运行期间, 运行人员每间隔1 h 巡视石膏变化情况1 次, 发现异常及时汇报;

(3)化验人员每天分析石膏水分, 石膏水分不得高于20%,超出时应立即汇报, 暂停置换水源。

河源电厂共有4 个工业废水池。第1 池复用水处理结束后按照上述方法逐步将复用水补入吸收塔, 石膏含水率和工艺水电导率的变化趋势如图4 所示。

由图4 可见, 工艺水箱水电导率自处理后的复用水补充后第3 天起变化明显, 电导率、硬度等成倍增加, 但石膏品质没有受到影响, 含水率仍保持在12%~13%。说明对复用水的“ 去阻垢剂” 处理成功遏制了阻垢剂的影响, 恢复了石膏的结晶能力。复用水经过处理之后持续跟踪1 年有余, 脱硫水质稳定, 石膏含水率保持在13%以下。

5 结语

本文研究结果表明, 脱硫石膏含水率过高引起脱水困难, 其主要原因在于石膏结晶过程受到影响, 晶体细小。利用现有废水处理设备, 对影响石膏晶种生长的循环水排污水进行处理, 破坏阻垢剂的水稳效果, 使问题得到解决。处理后的复用水重新用作脱硫系统工艺用水, 可使电厂原有的水平衡体系得到恢复, 达到节水减排的效果。本文方法可供有类似问题的电厂借鉴。

原标题:脱硫石膏脱水困难原因分析及对策

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
展开全文
打开北极星学社APP,阅读体验更佳
2
收藏
投稿

打开北极星学社APP查看更多相关报道

今日
本周
本月
新闻排行榜

打开北极星学社APP,阅读体验更佳