在回转窑的操作过程中,飞砂料是一种常见的现象。如何正确操作以避免出现回转窑飞砂料这个现象。在此,笔者分享自己的一些实践经验。
一、调整配料针对物料硅高铝低的特点,校正原料
由原来石灰石、粘土、铁粉三组分配料改为现在的石灰石、粘土、铝矾土、铁粉四组分配料,从而改变了原来熟料硅高铝低的状况。调整后的熟料率值控制在一定的范围内,熟料结粒状况将会明显好转。
二、加强生产控制,充分利用原燃料
(1)要充分利用低品位石灰石,同时加强生料质量的监控力度,使得物料的稳定性大大加强。
(2)加强对原煤与其它辅助原料的质量控制,把原煤的有害成分(全硫、碱含量)分别控制在1.0%-1.3%以内。
(3)加强原煤均化,保证了入窑煤粉质量与稳定。
(4)控制原煤及其它辅助原料的硫碱,使熟料的硫碱比控制在合理的范围内,为稳定窑系统的稳定操作奠定了基础。
三、优化操作和技改在回转窑的生产过程中,飞砂料的存在不可避免
通过在操作中的不断摸索,在进行配料调整、加强生产管理和合理利用原燃料的基础上,进行优化操作,可减少飞砂料量。
(1)定位好喷煤管的位置,调整好风量与内外风的关系,可使窑内火焰形状与长度控制在合理的范围内,以保证窑内烧成带的长度和温度。
(2)控制窑内与分解炉的风、料、煤比例,使入窑物料的表观分解率控制在88%-93%,改善了原来预热过度现象。
(3)冷却机采用厚料层控制,提高了二次风温,使煤粉的燃烧更加充分,烧成带的热度更加集中。
(4)对窑尾上升烟道进行技改,缩短上升烟道的长度,相应会减少结皮量,使清理结皮用的时间大大缩短,而且在清理结皮时严格要求清料人员控制捅料孔的打开数量,减少了系统的漏风,改善了窑系统热工制度,这样将会达到了理想效果。通过采取上述系列措施后,飞砂料将会得到较好的控制。虽然飞砂料还是会有发生,但飞砂料量将会得到明显减少;窑内的相关设备的寿命也将会大大提高。
原标题:回转窑产生飞砂料的原因及解决办法