通过对大唐马头热电公司9#机组脱硫增效改造项目的实践,验证了龙净环保以“单塔双区”为核心的高效脱硫除尘技术的可行性。该技术路线仅采用一个吸收塔,通过设置分区调节器、射流搅拌系统及六大强化措施,在马头脱硫改造项目中取得99.7%以上的脱硫效率,优于最新环保要求,运行稳定,技术可靠,经济性能好。关键词:单塔双区、高效、脱硫、系统、强化措施引言当前煤电脱硫增效改造如火如荼,走什么技术路线,采用什么技术方案至关重要。按照最新要求[1],东部十一省市煤电在役机组脱硫将执行35 mg/Nm3 标准,脱硫效率高于99%甚至99.5%以上也将成

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单塔湿法高效脱硫:大唐马头电厂脱硫增效改造设计与研究

2014-12-12 08:54 来源: 上海龙净环保微信 作者: 何永胜

通过对大唐马头热电公司9#机组脱硫增效改造项目的实践,验证了龙净环保以“单塔双区”为核心的高效脱硫除尘技术的可行性。该技术路线仅采用一个吸收塔,通过设置分区调节器、射流搅拌系统及六大强化措施,在马头脱硫改造项目中取得99.7%以上的脱硫效率,优于最新环保要求,运行稳定,技术可靠,经济性能好。

关键词:单塔双区、高效、脱硫、系统、强化措施

引言

当前煤电脱硫增效改造如火如荼,走什么技术路线,采用什么技术方案至关重要。按照最新要求[1],东部十一省市煤电在役机组脱硫将执行35 mg/Nm3 标准,脱硫效率高于99%甚至99.5%以上也将成为现实。面对高效率的要求,目前业内通常认为必须采用串联塔或者“塔+塔外反应罐”的准串联塔等技术路线,但该路线较复杂、占地大、投资高,增加运行费用和能耗。

近一年多来,龙净环保推出了以“单塔双区”为核心的高效脱硫除尘技术路线,仅采用一个脱硫吸收塔实现大于99.3%,甚至高于99.5%以上的脱硫效率。该技术路线具有系统简单、投资省、占地少、能耗低等明显技术优势,实现“节能减排”而非“耗能减排”的环保理念。

以“单塔双区”为核心的高效脱硫除尘技术,已经过大量工程实践验证。本文将以大唐河北发电有限公司马头热电分公司9# 300MW脱硫增效改造项目为案例,阐述具体设计技术方案。

1 项目概况与存在问题分析

1.1 项目概况

大唐马头热电公司9# 300MW亚临界供热机组于2010年建设石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统,采用典型空塔喷淋技术。原脱硫烟气系统采用增引合一方式,无GGH。SO2吸收系统采用变径喷淋空塔,D11.5/13.5m×H32.8m,浆池容积1611m3,设置4台侧进式搅拌器、2台罗茨式氧化风机(流量9815Nm3/h,压力90kPa)、设置4层喷淋层及4台循环泵(流量5520m3/h)、两级屋脊式除雾器(菱形布置)。此外与10#机组脱硫装置共用制浆、脱水及工艺水等系统。

由于原设计的出口SO2浓度为不超过200 mg/Nm3,无法满足现有环保标准的要求,因此马头电厂决定对原有的脱硫系统进行增容提效改造。

改造要求:仍然采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺,设计燃煤硫分按2.0%考虑,对应脱硫入口SO2浓度4925mg/Nm3(标干,6%O2),要求出口SO2浓度50mg/Nm3(标干,6%O2),脱硫效率≮99%。

1.2 原系统存在问题

(1)原系统塔内浆液无分区效果;

(2)浆液循环总量不足;

(3)喷淋层与喷嘴选型配置不当;

(4)无措施防止烟气“短路”;

(5)塔内流场不佳。

2 项目增效改造技术方案

按照新标准、新目标要求,在充分分析、计算与研究本项目存在问题基础上,业主方决定采用龙净环保专有的以“单塔双区”为核心的高效脱硫除尘路线对本工程进行脱硫增效改造,以保证高脱硫效率。主要改造方案如下:

2.1 系统主要设计参数

(1)脱硫入口烟气量1134640 Nm3/h(标况,湿基,实际氧量);

(2)脱硫入口烟气温度133℃;

(3)脱硫入口SO2浓度4925mg/Nm3(标干,6%O2);

(4)出口SO2浓度50mg/Nm3(标干,6%O2);

(5)脱硫效率≮99%;

(6)吸收区直径11.5m,空塔流速为3.86m/s;

(7)吸收塔浆池容积为2389m3,浆池直径为13.5m,浆池正常液位高度为16.7m;

(8)每塔设置5层喷淋层,共5台循环泵,每台循环泵流量为6850m3/h;

(9)每塔设置2台氧化风机,一运一备,每台氧化风机流量为11550m3/h,压头87kPa;

(10)机械除雾器采用两级屋脊式除雾器+管式除雾器,保证出口液滴含量不大于50mg/Nm3(干基)。

2.2 浆池设置分区调节器,实现单塔双区结构

2.2.1 单塔单区难以满足本工程高脱硫效率的要求

原系统采用的石灰石-石膏湿法脱硫装置是单塔单区方式,主要特点是将早期脱硫分别用于吸收和氧化的“塔+罐”型式合并为单个塔,将原吸收塔和氧化罐浆液部分合并为塔下部的浆池。浆池内pH值各处一致,形成“单塔单区”结构。虽然脱硫系统得到简化,但单塔单区存在着明显的问题:为兼顾吸收和氧化的效果,浆液pH值只能采用5-5.5的折中值。这种结果虽能一定程度上兼顾酸碱度要求,但均离最佳值较远。从吸收角度而言,脱硫效率受限,本工程99%的高脱硫效率难以稳定实现;而从氧化角度来看,则是牺牲掉一部分石膏纯度和粒径,易产生石膏纯度低与脱水困难等问题。

2.2.2 采用单塔双区结构,满足高脱硫效率的要求

本工程原有吸收塔浆池部分增高6.6m,一是扩大浆池容积,满足浆液停留时间要求;二是增设分区调节器和射流搅拌系统。本次改造后吸收塔浆池外形图如下:

通过中部的分区调节器和下部射流搅拌系统的相互配合,浆液上部分pH值可在5.3左右,而下部分pH值可在6.1左右,不同pH值形成的分区效果可实现“双区”的运行目的,吸收塔的吸收能力最大可有6倍的提升。改造布置示意如图1~图3所示,运行中浆池浆液的进出示意如图1所示。

图1 “双区”浆池立面图

图2 分区调节器及氧化空气管道

图3 射流管道

2.2.3 单塔双区技术优点

(1)适合高含硫或高脱硫效率场合,可实现99.3%以上的高脱硫效率;

(2)浆池pH分区,实现“双区”,其中:

上部氧化区pH ~5.3-生成高纯石膏;

下部吸收区pH~6.1-高效脱除SO2;

(3)全烟气均采用高pH值浆液进行脱硫吸收,有利于保证高脱硫效率,吸收剂的利用率高;所有石膏结晶均在同一塔低pH值区进行,有利于氧化,石膏纯度最高;

(4)配套专有射流搅拌措施,吸收塔内无任何转动部件,且搅拌更加均匀,脱硫系统停机后可以很顺利地重新启动;

(5)无任何塔外循环吸收装置或串联塔,可节约大量投资;

(6)脱硫系统运行阻力低,比塔+罐或串联塔低150Pa~250Pa;

(7)无需设置塔外罐(塔)及其配套设施,本工程可节省电耗约200 kW˙h/h;

(8)无需设置塔外罐(塔),本工程节约占地面积500m2以上;

(9)系统简单,检修方便,运行维护费用低。

2.3 六大强化技术措施,保证高脱硫除尘效率

2.3.1 循环浆液总量

吸收塔内SO2的去除率主要是由吸收塔内循环浆液量(L)同烟气流量(G)的比值、浆液pH值和原烟气SO2的浓度决定的。其中浆液循环量是影响脱硫效率的重要参数,是实现高脱硫效率的基础。

本工程需达到99%的高效脱硫,经循环量计算后,共需设置5层喷淋层,循环总量达到34250m3/h,系统安全余量在60%左右,明显高于常规40%的水平,这是高脱硫效率的直接保证与前提。

2.3.2 塔内喷淋区域优化配置设计技术

单塔要实现高脱硫效率,塔内喷淋区域的浆液覆盖率和雾滴粒径是关键因素。本工程对喷淋层数量、喷嘴选型和浆液覆盖率进行优化配置设计,采取如下五种措施:

2.3.2.1 喷淋层数量

本工程为实现99%以上的高脱硫效率,采用5层喷淋层,通过5层喷淋覆盖叠加,每层喷淋覆盖率达到250%以上,5层喷淋的布置如图4、5所示。

图4 五层喷淋层布置示意图

图5 五台循环泵布置示意图

2.3.2.2 适当降低喷嘴流量,提高覆盖率

本工程在单层循环流量(6850m3/h)确定的情况下,适当降低单个喷嘴流量至67.15m3/h,提升整体覆盖率11.7%,满足本工程高效脱硫的要求。

2.3.2.3 提高喷嘴背压,降低浆液喷淋粒径

喷嘴喷淋一次雾化粒径越小,其对气体和粉尘的捕捉及脱除效果越明显。但由于雾化粒径的减少是以更大的能耗为代价,因此本工程在合理范围内,适当提高了喷嘴背压,喷淋雾化粒径降低7%以上,以较小代价换取较好的效果。

2.3.2.4 喷嘴布置疏密有致

根据气流流动规律,中心区域气体流量高于外围,为保证喷淋效果和流场均匀,本工程吸收塔中心区域喷嘴布置密度高于外围,从中心向四周呈现逐渐降低趋势。

2.3.2.5 喷嘴型式的选取

根据各个区域气流和喷淋浆液相互作用机理的不同,以及对喷淋效果要求的区别,喷嘴型式可采用大角度中空锥形、常规角中空锥形、常规角实心锥型、单向或双向等不同类型喷嘴的组合,本工程中针对顶层喷淋层、喷淋中心区域和塔壁四周喷嘴选用不同类型,增强覆盖效果、减轻塔壁冲刷,提高塔壁处浆液利用率30%以上。

2.3.3 提效环

本工程为防止烟气在塔壁处“短路”而降低脱硫效率,龙净环保还特别在喷淋层之间适当位置(位置根据流场分析结果设置)设置提效环,防止烟气短路,使其向中心区域流动,可有效防止脱硫效率无谓降低,保证高脱硫效率。提效环在塔内布置的示意图见图6~图8。

图6 提效环(立面)

图7 提效环布置(喷淋层上方)

图8 提效环布置(喷淋层下方)

2.3.4 烟气空塔流速

在吸收塔的设计中,吸收塔直径是一个较为重要的参数,将直接影响烟气在吸收塔内的流速(空塔流速)。在其他条件如烟气量、烟气温度、烟气成分和吸收塔内喷淋层布置均不变的条件下,烟气中的SO2吸收时间与空塔流速成反比,即吸收塔直径越大,空塔流速越低,SO2吸收时间越长,脱硫效果越好,但吸收塔直径的增加会直接导致造价升高、占地加大,此外机械除雾器厂家要求的空塔流速也有一定范围,不宜过低。

本工程是在原有吸收塔的基础上,进行利旧改造,经计算空塔流速为3.86m/s,基本满足高效脱硫的流速要求。

2.3.5 塔内流场分布

吸收塔内流场均布效果对脱硫、除尘、除雾的效果都有重要影响,高效脱硫时,流场分布应尽量做到均匀,本工程通过CFD模拟技术实现对塔内流动均布的要求,对脱硫吸收塔进行模拟分析。塔内流场均匀性指标由速度离散偏差Cv值来表示,本工程塔内流场Cv值应≯0.2,流场均布采取如下措施:

2.3.5.1 调整喷淋层数量,新增一层喷淋层,利用多层喷淋层覆盖,保证流场均布;

2.3.5.2 优化喷淋层喷嘴布置,根据流场分析情况,采用非均布来布置喷嘴;

2.3.5.3 增加吸收区高度2m,提高浆液烟气接触时间;

2.3.5.4 除雾器前增加1.5m直段长度,提高除雾器前流场均布性。

2.3.5.5 设置防止烟气短路的提效环。

吸收塔不同断面流场模拟示意图如图9所示。

图9 吸收塔不同断面流场模拟示意图

2.3.6 除雾器与氧化风机的改造

原有两级屋脊式除雾器拆除,吸收塔抬高1.5m,重新安装两级屋脊式+一级管式除雾器,保证脱硫塔出口烟气带浆量不大于50 mg/Nm3。

原有氧化风机无法满足脱硫增效改造的需要,为提升能力并节能降噪,龙净环保改用2台大流量离心式氧化风机。

3、项目改造后运行情况简述

本项目是采用龙净环保专有的以“单塔双区”为核心的高效脱硫除尘技术的最新投运的项目之一,改造前后吸收塔外形图如图10所示。改造后的马头电厂脱硫装置表现出优异的脱硫性能,该项目投运以来仅需投运3台循环泵,在SO2入口浓度为4000mg/Nm3左右时,脱硫效率就可稳定达到99.3%以上,在同类湿法脱硫项目中处于明显的领先水平。

图10 马头项目吸收塔改造前后外形图

由于循环泵投运数量的降低,因此马头项目不仅满足排放要求,还明显降低设计能耗,实现了真正意义的“节能环保”!马头项目环保测试期间的实际运行参数截屏见图11。

图11 马头脱硫改造项目环保测试实际运行参数截屏

由西安热工研究院有限公司负责的系统性能测试已经完成,根据性能试验报告,测试期间9号机组脱硫系统的脱硫效率平均值为99.7%,成为单塔湿法高效脱硫的新标杆和重大突破。

4、其他“单塔双区”高效脱硫除尘项目运行情况

截止到目前,龙净环保在全球范围内已承接100多项工程,共建设200多座吸收塔,脱硫装置规模从5MW机组到1100MW机组,烟气SO2入口浓度从800 mg/Nm3到10000 mg/Nm3,脱硫效率从90%到99.4%,吸收剂可采用石灰石、石灰、电石渣、白泥等等,已具备全方位的湿法脱硫项目实施能力。

特别是近一年多来,采用龙净环保专有的以“单塔双区”为核心的高效脱硫除尘技术在新建和改造机组中的应用,已有二十余个项目,表1为典型工程案例:

表1 龙净环保“单塔双区”高效脱硫除尘技术典型工程案例

Tab.1 The typicalreferences of LONGKING SATA high efficiency FGD and De-dust system

5、结论

通过马头电厂脱硫改造等高效脱硫实践证明:采用龙净环保专有的以“单塔双区”为核心的高效脱硫除尘技术,运行稳定,技术成熟可靠,经济性能好,完全可以实现99.3%以上的高脱硫效率。根据实际项目的验证,在吸收塔入口SO2浓度为5000mg/Nm3的情况下,龙净环保采用以“单塔双区”为核心的高效脱硫除尘技术,出口SO2浓度全面低于35mg/Nm3。

铸“治霾”之剑,领“超净”之先。龙净环保将秉承“净化环境,造福人类”的宗旨,为祖国的大气污染治理事业、为实现人类的“环保梦”,克难奋进、继续奋斗!

参考文献:

1. [1] 发改能源[2014]2093号文 《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020年)》 

原标题:单塔湿法高效脱硫技术的新标杆

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