摘要:随着科技的快速发展,很多地方都在废气处理方面投入较多的关注,希望由此来更好的改善固有的缺失和不足。在当代科研技术快速更新的过程中,橡胶废气催化燃烧处理技术应运而生,在实施效果上比较值得肯定。文章针对橡胶废气催化燃烧处理技术展开讨论,并提出合理化建议。
引言
从客观的角度来分析,橡胶废气催化燃烧处理技术在应用过程中,自身所具有的技术体系并不复杂,在处理任务的时候,能够结合不同的工作要求来完成,整体上的工作具有较高的可靠性、可行性。该项技术的实施,能够针对环保工作产生良好的推动作用,值得推广应用。
1废气来源组成
近几年,橡胶行业的发展取得了非常卓越的成就,对于国家的建设,以及社会上的生产、生活改善,都产生了良好的推动作用。橡胶行业虽然在经济建设的贡献上较大,但是自身所排放的废气也是比较多的,如果在处理的过程中,未按照科学的技术手段来应用,肯定会由此产生非常不好的影响,应坚持在未来的工作成绩上,做出良好的提升。一般而言,橡胶行业的废气排放过程中,主要是伴有环乙烷、乙烷、芳烃类废气等等。从来源的角度来分析,石化企业橡胶厂的SB装置应用过程中,其生产流程,主要是包括聚合单元、回收单元、凝聚单元、后处理单元等组成部分。废气的产生单元,主要是表现为后处理单元的状态。为了在今后的工作中取得更好的成绩,必须坚持对废气处理做出积极的完善,选用一些可靠性的技术手段来应对。
2橡胶废气催化燃烧处理技术的应用
2.1废气处理流程
随着橡胶废气处理的社会重视程度不断提升,在具体的操作过程中,必须努力按照科学、合理的手段来应对,这样才能在具体工作的开展过程中,不断的取得更好的成绩。经过大量的讨论与分析,在废气处理过程中,即便是应用了橡胶废气催化燃烧处理技术,依然要在废气处理的流程上保持足够的完善,否则很难在今后的工作中取得良好的成绩。针对SBS处理单元的4种废气组成进行分析以后,认为在橡胶废气催化燃烧处理技术的实施过程中,可结合FRIPP的理念,制定冷凝,,催化燃烧的处理工艺。废气处理流程主要是表现在以下几个方面:第一,产品的风力输送作用发挥后,会在排气、放气等方面做出积极的干预,热风干燥排放气的有效应用,可以直接达到催化燃烧的效果,对于废气的处理而言,提供了较多的基础保障。第二,进料口的闪蒸汽操作、挤压机出口的闪蒸汽操作,都存在非常庞大的废气现象,尤其是水蒸气、环乙烷的构成,将会产生严重的污染现象。针对这样的废气处理,主要是通过两级冷凝来进行相关的预处理工作,这样就能够在水的回收,以及环乙烷的回收方面取得较好的效果。第三,针对两级冷凝工作开展操作后,得到的不凝气,以及风力输送排放气、热风干燥排放气等,做出良好的混合处理,同时继续开展催化燃烧处理。通过开展这样的技术操作,能够在能量的回收效果上做出良好的提升,同时在净化气的排放过程中,获得达标效果,在排放过程中,不会造成严重的气体污染现象。
2.2装置处理规模的确定
从客观的角度来分析,橡胶废气催化燃烧处理技术的应用,的确能够在很多方面都提供较多的帮助,但是想要在未来的技术操作效果上获得深入的巩固,还是需要在装置的处理规模上做出积极的分析和巩固,这是非常重要的组成部分,如果在处理的过程中,未达到预期效果,或者是在某些方面产生了较大的不足,都容易影响到日后的废气处理效果。在橡胶废气催化燃烧处理技术的实施过程中,倘若在处理的废气数量上,展现为4股以上的特点,必须在安全性方面做出积极的考虑。要控制进入催化燃烧反应器的废气中的有机物浓度,做出积极的控制,大部分情况下,有机物的浓度需要控制在25%LEL的标准以下。对于环乙烷的操作,以及正乙烷的操作过程中,其在体积分数的爆炸下限上,必须要得到良好的控制,基本上保持在1.2%的标准上。所以,在两者的操作过程中,无论是通过任何的比例进行混合操作,都必须在混合气体的爆炸下限上,控制在体积分数为1.2%的标准上。从多个方面来分析后,认为催化剂的影响、反应器的影响、换热器的影响都是比较大的,尤其是在耐温方面,必须做出深入的掌控。化燃烧反应器在运作的过程中,对于入口废气的浓度,必须得到良好的把控,一定要保持在8000mg/m3标准以下,否则很容易造成安全问题,对于橡胶废气催化燃烧处理技术的长久应用,也会产生非常不好的影响,这一点需要在今后的工作中,保持高度的关注。
3橡胶废气催化燃烧处理技术的处理效果
3.1预处理效果
就橡胶废气催化燃烧处理技术本身而言,其在实施的过程中,虽然具有的可靠性、可行性较高,但是为了在具体的技术应用成绩上更好的提升,需要对技术的应用效果做出分析,尤其是在预处理效果上,这是非常细节的组成部分,如果在处置的过程中,未按照合理化的模式来应对,肯定会由此产生非常不好的影响,应坚持在预处理方面,对橡胶废气催化燃烧处理技术开展深入的分析,确保后续技术拓展,能够得到更多的帮助。废气经过冷凝预处理,废气中的水蒸汽含量大大降低,降低了进入反应器内的水蒸汽量,延长了催化剂的使用寿命,同时避免了废气在管道和设备上冷凝带来的腐蚀问题。废气中含有SBS填充油油雾,这些油雾容易在气体管道法兰、阀门、弯头以及过滤器、换热器、加热器等设备中粘附累积,降低设备效率,油雾浓度的不确定性也给催化燃烧带来某种程度的隐患,因此,应捕集去除。装置设置的油雾捕集器中以玻璃纤维滤筒为内芯。气体从罐入口进入滤筒,油雾和固体颗粒被截留,气体穿过滤筒顶部和侧壁,进入滤筒与金属罐形成的空间,然后从罐的出口排出。被截留的油雾和固体颗粒在重力的作用下,落到金属罐底部,作为污油定期排出,由厂方统一回收。
3.2废气处理效果
在科技快速发展的今天,橡胶废气催化燃烧处理技术的应用,得到了行业内的广泛关注,该项技术在废气的预处理方面,已经取得了非常理想的成就。为了在后续工作的开展上获得更好的成绩,应继续在废气的整体处理方面开展深入的分析。废气处理是国家发展、建设的重要组成部分,为了在今后的工作中取得更好的成绩,需要在全局工作上进行积极的把控,否则即便是出现了很小的不足,都容易对废气处理的全面发展,造成严重的损失现象。开工运转期间,催化燃烧反应器入口温度维持在250摄氏度-300摄氏度,出口温度在350摄氏度-520摄氏度,床层空速30000h-1。由于废气浓度较高,装置充分利用了废气催化燃烧过程中产生的大量反应热,用来预热反应器进口的废气,因此,在装置运转过程中,加热器输出功率为零,从而大大降低了装置的能耗。
结语
废气处理是影响国家发展和社会和谐的重要内容,为了在日后的工作中取得良好的成绩,必须坚持在橡胶废气催化燃烧处理技术的应用过程中,对固有的成果深入的分析和掌握,并且在后续工作的开展过程中,提高废气处理的综合效果,这样才能在具体工作的践行层面上,获得更好的巩固。
原标题:浅析橡胶废气催化燃烧处理技术