根据生产现状及招标文件的要求,确定设计改造内容如下:为了使炼钢厂3座80吨转炉一次烟气干法电除尘器烟囱出口烟尘排放达到国家超低排放要求,有效避免因生产工艺波动或电除尘器单点设备事故造成的烟囱冒烟事故,每套干法除尘系统新增
该转炉一次烟尘改造前采用lt干法静电除尘工艺进行烟尘回收及处理,电除尘器后的烟尘排放浓度为50-80mg/nm3。
1 转炉干法一次除尘超低排放技术1. 1 传统转炉干法一次除尘技术在传统转炉干法一次除尘 ( 简称 lt 法) 系统中,转炉产生的 1400 ~ 1600℃ 高温烟气经由活动烟罩捕集,通过汽化冷却烟道对烟气进行首次冷却降温至
2 钢铁厂除尘设施应用现状现阶段,电除尘器已经广泛应用于钢铁厂的转炉煤气一次除尘、热电厂以及烧结等方面。...3 优化钢铁厂除尘设施改进策略3.1 改变烟尘性质研究表明,会对除尘器带来影响的烟气性质主要包括粉尘密度、粉尘浓度、粉尘粒径分布以及粉尘比电阻等。
2020年6月26日,随着三次除尘风机和除尘器本体联动调试运行成功,标志着陕钢汉钢公司炼钢厂房大气综合治理重点项目——三次除尘项目一次试车成功。...为改善环境质量,提高炼钢厂2座转炉系统的除尘环保能力,2019年3月至今,实施了三次除尘项目。
自动控制过程中,1#、2# 卸灰阀交替动作,1#、2# 卸灰阀及振动器全部动作完毕一次的时间为“卸灰周期”。...卸灰设备自动控制动作流程:首先启动刮板机,再启动加湿机,在一个卸灰阀动作(开阀)时,相应的振动器停止振动,卸灰阀关闭时,相应的卸灰振动器振动。除尘灰最终经过刮灰机落到相应除尘灰集中区进行二次回收利用。
#2转炉烟尘检测(8.7mg/m3)#3转炉烟尘检测(8.4 mg/m3)常荣声学股份有限公司“复合团聚高效除尘技术”因其具有适应性强,可靠性高、一次性投资低,运行及维护费用低、施工周期短,占地少、不产生二次污染等诸多优点
炉前的冶炼操作也要规范控制氧枪枪位,兼顾转炉造渣、脱碳与煤气回收之间的关系,减少二次倒炉和废气量的产生,提高一次终点命中率,可有效改善转炉煤气的回收质量。(3)炉口空气吸入量。
2 钢铁厂除尘设施应用现状现阶段,电除尘器已经广泛应用于钢铁厂的转炉煤气一次除尘、热电厂以及烧结等方面。...3 优化钢铁厂除尘设施改进策略3.1 改变烟尘性质研究表明,会对除尘器带来影响的烟气性质主要包括粉尘密度、粉尘浓度、粉尘粒径分布以及粉尘比电阻等。
相关单位要重点关注一次能源和二次能源的降成本工作,降低能耗、外购电费用,加大转炉煤气、焦炉煤气的回收利用力度,重点推进负能炼钢攻关。...新建成环保项目要尽快投入运行,下一步要重点抓好废水处理、焦化工序烟尘、各种有机物的放散、料场建设中的二次扬尘等相关工作。
近日,鞍钢股份炼钢总厂c转炉环保监测数据“出炉”,转炉一次除尘烟尘排放浓度仅为每立方米9毫克,低于钢铁行业超低排放每立方米10毫克的标准。
5、超细钢渣粉生产s95级矿渣粉技术6、高性能混凝土整体胶凝材料生产技术7、钢渣在扭工字体混凝土中的应用8、钢渣法烟气脱硫技术9、钢渣、烟尘灰一次还原提铁技术10、钢渣制备无机人造石技术11、高炉渣基微生态环境调节功能无机水性环保涂料
三钢:转炉一次烟尘的超低排放实践三钢集团三明本部炼钢厂转炉原来一次除尘使用的是德国鲁奇的干法除尘技术,2009年签订协议时要求的排放标准是20毫克/立方米,随着设备的老化、产量的提高,多年来转炉一次烟尘排放量始终在
此次改造是在南区4座转炉原有og一次除尘的基础上,各增加一台湿电除尘器,通过再次净化除尘,进一步降低烟尘排放量,目前该项目已提前建成投用,达超低排放要求。
根据烟尘性质,可选用超细纤维面层梯度滤料、高效覆膜滤料、高效滤筒等技术。3.转炉一次烟气转炉一次烟气可采用新og法+湿式电除尘煤气净化设施或lt干法煤气净化设施。
延伸阅读:【案例深度解析】河南亚新钢铁集团有限公司转炉煤气一次除尘改造项目...产品在脱硫塔出口净烟道上应用后,高烟尘工况下烟尘排放浓度由原来的12.3 mg/m3降低到平均2.0 mg/m3,优于超低排放标准;产品在一级脱硫塔出口烟道上应用后,高烟尘工况下烟尘排放浓度由原来的11.6mg
有啥效果在一次除尘、二次除尘的基础上,通过三次除尘系统的有效运行,把转炉生产终端的烟气排放浓度降10毫克/立方米以下,达到且优于国家排放标准,实现超低值排放。
所以转炉烟气具有高温、有毒、易燃易爆、含尘量高等特点。转炉一次烟气是指转炉吹炼过程里直接从烟道取出来的烟气经过一次除尘后出来的烟气,污染比较严重。转炉一次烟气中含有大量煤气,具有易燃、易爆炸的特点。
有序推进钢铁、焦化行业超低排放改造,钢铁企业烧结烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米,其他生产工序(转炉一次烟尘、钢渣处理废气、废酸除外)分别不高于10、50、150
在控制燃料和空气消耗量方面,钢铁企业要注重降低烧结机、焦炉、高炉、转炉、加热炉和热处理炉等燃料单耗和空气消耗量;降低高炉鼓风消耗量、烧结机漏风率、一次烟尘逸出率和除尘系统吸风量,降低压缩空气和氧、氮、氩等气体的消耗量
首先烟气脱硝普遍采用的是scr工艺;一次除尘普遍采用静电除尘、或电袋一体除尘方式;烟气脱硫采用石灰石-石膏法工艺居多,个别采用氨法、半干法等工艺;烟气经过湿法脱硫后又同时进行了二次除尘。”
有序推进钢铁、焦化行业超低排放改造,钢铁企业烧结烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米,其他生产工序(转炉一次烟尘、钢渣处理、废酸再生除外)分别不高于10、50、150
在有组织排放方面,2018年~2019年,对全部焦炉烟气、烧结烟气实施改造;实施电除尘提效、布袋除尘提效、转炉一次除尘提效等项目,使颗粒物排放量达到10毫克/立方米,烧结机头及竖炉、热电锅炉的二氧化硫排放量达到
2.6监测要求烟气在线监测指标应至少包括一氧化碳、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氯化氢。重金属类污染物和焚烧炉渣热灼减率的监测每月至少开展一次,对烟气中二噁英类的监测每年至少开展一次。
2018年6月14日,督察人员在沙钢集团现场调阅#5和#6焦炉地面除尘站风机电流监控数据,发现一个时段内,两台焦炉出焦11次,但除尘风机电流仅有1次由低速转为高速运行,也就是说,出焦11次,除尘风机仅正常运行一次