1、工程背景济源市城市污水处理厂一期工程设计规模为5104m3/d,采用奥贝尔氧化沟工艺,设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB189182002)一级B标准,处理后尾水约3.5104m3/d作为循环冷却水回用于沁北电厂。根据要求,该污水厂出水标准需提高到一级A标准。现状污水厂存在的问题:①粗格栅

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河南济源市城市污水处理厂一期提标改造工程设计

2015-10-23 16:54 来源: 中国给水排水 

1、工程背景

济源市城市污水处理厂一期工程设计规模为5×104 m3/d,采用奥贝尔氧化沟工艺,设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级B标准,处理后尾水约3.5×104 m3/d作为循环冷却水回用于沁北电厂。根据要求,该污水厂出水标准需提高到一级A标准。

现状污水厂存在的问题:①粗格栅、细格栅、污泥泵、加药泵等设备运行多年,损坏严重,影响使用功能。②由于进水BOD5/TKN值较低,碳源不足,系统的反硝化能力难以提高;氧化沟采用同步硝化反硝化,外沟的DO浓度较高,造成TN的去除率较低;中沟和内沟转碟推动力不足,沟底混合液流速较低。③根据现状进水水质,出水SS、TP难以达到一级A标准,需要增设去除SS和TP的处理构筑物或措施。④现状二沉池出水直接排放,无消毒系统。

2、提标改造工程设计

2.1 设计进、出水水质

根据2009年1月—2012年12月的每日水质报表,取85%涵盖率指标用于核算实际进水水质参数。出水水质要求执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准,出水排入蟒河。

本工程设计进、出水水质如表1所示。

表1 设计进、出水水质

2.2 工艺流程

二级处理仍采用原奥贝尔氧化沟工艺;三级处理采用混凝沉淀+转盘滤池+紫外线消毒工艺(见图1)。污泥处理采用污泥浓缩池+带式污泥脱水机,含水率≤80%,泥饼外运。

图1 污水处理工艺流程

2.3 提标改造工程内容

提标改造工程内容见表2。

表2 提标改造工程内容

2.4 主要构筑物设计

2.4.1 粗格栅及进水泵房(改造)

格栅设备更新,在现状构筑物内部进行。

回转式机械格栅除污机部分耙齿损坏,影响使用功能,造成大的颗粒物穿透,加重后续处理工段的处理负荷,更换粗格栅2台,格栅宽度为1.20 m,格栅深度为6.85 m,栅条间隙为20 mm,格栅安装倾角为70°,配电功率为1.1 kW。

2.4.2 细格栅及曝气沉砂池(改造)

格栅设备更新,在现状构筑物内部进行。

细格栅共3台,其中1台格栅已损坏严重,更换细格栅1台。格栅宽度为1.25 m,格栅深度为1.50 m,栅条间隙为3 mm,配电功率为1.1 kW。

2.4.3 奥贝尔氧化沟(改造)

提标改造工程对奥贝尔氧化沟的改造主要是对其运行工况进行调整,外沟调整为缺氧模式运行,增加内沟至外沟的硝化液回流系统,提高其对TN、NH3-N、COD、BOD5等关键水质指标的去除效果。为了弥补停开外沟部分转碟带来的推动力不足问题,在外沟增加潜水推进器。同时,在中沟、内沟增加潜水推进器,强化系统的推流效果,保证中沟、内沟的流速不低于0.3 m/s。由于外沟部分转碟停止运行,复核系统的转碟充氧量,保证溶解氧需求。

① 基本参数:半地下式钢混结构,2座,单座规模为2.5×104 m3/d,单池平面尺寸为64.3 m×55.8 m。总池容为11 830 m3,停留时间为11.36 h,外沟池容为6 150 m3,停留时间为5.90 h,中沟池容为3 730 m3,停留时间为3.58 h,内沟池容为1 950 m3,停留时间为1.87 h。泥龄为16 d,污泥负荷为0.081 kgBOD5/(kgMLSS˙d),污泥浓度为4 000 mg/L。污泥回流比为100%。有效水深为4.3 m。

转碟设备:内沟为4组,21片/组;中沟为4组,36片/组;外沟为6组,30片/组。

② 硝化液回流系统

本工程奥贝尔氧化沟没有内沟到外沟的硝化液回流系统,现状运行模式的脱氮效果不能达到一级A标准,对于NH3-N、TN指标,重点考虑增加硝化液回流系统,停开外沟部分转碟以降低溶解氧浓度,创造良好的缺氧脱氮环境,提高系统的NH3-N、TN去除率。

硝化液回流比为200%,单池配备硝化液回流泵2台,两池共4台。混流泵流量为1 000 m3/h,H=25 kPa,N=18.5 kW。

③ 需氧量复核

按照设计进出水水质,复核单个氧化沟理论需氧量为:AOR=8 239.34 kg/d,合343.31 kg/h。

单片转碟充氧能力(理论值)为1.5 kg/h。

外沟转碟全开条件下,充氧量为6×30×1.5=270 kg/h。

中沟转碟全开条件下,充氧量为4×36×1.5=216 kg/h。

内沟转碟全开条件下,充氧量为4×21×1.5=126 kg/h。

④ 外沟缺氧模式调整

提标改造技术目标:外沟溶解氧浓度为0 mg/L,中沟溶解氧浓度为1 mg/L,内沟溶解氧浓度为2 mg/L。

提标改造技术说明:

理论上,中沟、内沟曝气转碟全开,充氧量为216+126=342 kg/h,与理论需氧量343.31 kg/h接近,能满足生化池的充氧需求,实际运行中,考虑氧化沟内微生物对氧气的吸收速率情况,外沟转碟仍需要部分开启,以补充需氧量。同时,外沟转碟部分开启也可以避免外沟出现厌氧环境。

外沟现状共6组转碟,考虑的运行模式为:弯道顶端的2组转碟保留正常开启模式,保证适当的充氧能力,满足部分好氧微生物代谢的最低氧需求,达到平衡状态时,保持池内溶解氧为0 mg/L。弯道转弯处2组转碟备用,根据实际运行情况的水质、水量变化灵活调整。直线段2组转碟停止运行。

⑤ 外沟、中沟、内沟增设推进器

a.外沟。为了弥补外沟转碟设备停开导致的推流动力不足问题,在外沟直线段和弯道顶共增设4台潜水推进器,两池共8套,潜水推进器直径为2.20 m,功率(单台)为7.5 kW。

b.中沟。现状中沟混合液流速较低,仅采用转碟的推进器不足,在中沟增加潜水推进器,强化系统的推流效果,保证中沟的流速不低于0.3 m/s。

潜水推进器单池增设2台,共4台,潜水推进器直径为2.20 m,功率为5.5 kW。

c.内沟。现状内沟混合液流速较低,仅采用转碟的推进器不足,在内沟增加潜水推进器,强化系统的推流效果,保证内沟的流速不低于0.3 m/s。

潜水推进器单池增设2台,两池共4台,潜水推进器直径为2.20 m,功率为4.0 kW。

2.4.4 混凝沉淀池(新建)

混凝沉淀池前端设潜水轴流泵,用以提升污水,满足整个提标改造工程所需的水头,后端设机械混凝区和斜板沉淀区,主要去除部分悬浮物、BOD5或COD和TP,对色度也有较高的去除率(>90%)。

絮混采用机械混凝。混凝段投加阴离子型高分子混凝剂,增加混凝的速度和效果。沉淀部分采用斜板沉淀。沉淀池出水在顶部通过矩形堰收集。堰的设计能够保证通过沉淀区域出水得到满意的水力分配。污泥聚集在池的底部,由污泥泵定期抽至污泥处理系统。

混凝沉淀池设计规模为5.0×104 m3/d,平面尺寸为49.45 m×12.40 m,有效水深为4.50 m,混凝时间为8.6 min,斜板沉淀区上升流速为1.8 mm/s,斜板水平倾角为60°,斜板区高度为1.0 m,超高为0.45 m,清水区高度为1.0 m,配水区高度为1.5 m,排泥区高度为1.0 m;潜水混流泵3台,Q=1 000 m3/h,H=35 kPa,N=22 kW;混凝搅拌机2台,桨叶外缘线速度为0.7 m/s,N=1.1 kW;剩余污泥泵3台(3用1备),Q=170 m3/h,H=80 kPa,N=15 kW。

2.4.5 过滤消毒池(新建)

本工程过滤与消毒系统合建,设计规模为5.0×104 m3/d,平面尺寸为12.0 m×11.8 m。过滤工艺采用较先进的转盘滤池,采用紫外线消毒。设置转盘式微过滤装置3台,D=2.2 m,滤布网孔直径为10 μm,N=1.1 kW;紫外线模块组1套,灯管模块数为12个,每个模块的灯管数为8个,灯管总数为96支,功率为30 kW。

2.4.6 碳源投加系统(改造)

在现状构筑物内部改造。

提标改造工程采用醋酸作为外加补充碳源,投加点设于生物反应池,当进水BOD5/TN值偏低或反硝化效果不好时,可予以补充碳源,实现尾水TN达标排放。

现状厂区已经有碳源投加用房及完整的碳源投加设备,目前被作为PAC加药装置使用,但药剂对罐体已经造成了腐蚀。本次提标改造工程,考虑恢复其原来的碳源投加功能,厂区新建PAC加药系统。

碳源采用冰醋酸,浓度90%以上,当反硝化去除TN效果不能保证时(尤其在冬季低温条件下),作为备用保障措施向构筑物内投外加碳源强化生物脱氮,提高TN去除率,醋酸经在线稀释后分别投加在缺氧区前段,以充分混合进行反硝化。

碳源的投加量与污水C/N有关,可通过下式计算:

FZ=2.85N0+1.71N+DO (1)

式中FZ——醋酸用量,g/m3

N0——初始的NO3--N 浓度,mg/L

N——初始的NO2--N 浓度,mg/L

DO——初始的DO浓度,mg/L

假设回流的硝化液中仅含有NO3--N ,考虑NO3--N 去除量为15.0 mg/L,则N0=15 mg/L,N=0 mg/L,DO=2 mg/L;FZ=44.75 g/m3,则每天的醋酸投加量为2 237.5 kg/d。

设备配置不锈钢醋酸储罐1套(利用现状储罐),有效容积为70 m3;醋酸投加泵2台(1用1备),变频泵,Q=1 000 L/h,H=600 kPa,P=0.75 kW。

2.4.7 污泥泵站(改造)

对污泥泵站进行维修养护,更换污泥回流泵和剩余污泥泵各1台。污泥回流泵Q=500 m3/h,H=30 kPa,N=11 kW;剩余污泥泵Q=70 m3/h,H=120 kPa,N=7.5 kW。

2.4.8 污泥脱水机房(改造)

对污泥脱水机房进行维修养护,更换进泥泵和加药泵各1台。进泥泵Q=6~30 m3/h,H=120 kPa,N=5.5 kW;加药泵Q=3 m3/h,H=100 kPa,N=2.2 kW。

2.4.9 加药除磷系统(新建)

根据化学除磷的要求,新建PAC投加系统,结合现状厂区布置,并考虑利用现状PAC加药管线,在碳源投加间的东侧空地设置PAC加药间。

化学除磷药剂采用液态聚合氯化铝(PAC),浓度为10%,经稀释后投加在混凝沉淀池中。

设计PAC投加量为15 mg/L,满足一期工程5.0×104 m3/d污水量需求。投加量为750 kg/d,2%PAC溶液体积为7.5 m3/d,PAC储罐2个,容积为22.5 m3/个;PAC加药装置1套,药剂制备能力为37.5 m3/d,计量泵2台,Q=0~1 000 L/h,N=0.75 kW。

3、结语

济源市城市污水处理厂一期提标改造工程采用强化二级处理+转盘过滤+消毒工艺,采用醋酸作为碳源,提高污水的可生化性,投加PAC提高脱氮除磷效果,并加以紫外线消毒,均保证了出水稳定达标,工程改造经济、技术可行,对类似工程具有借鉴意义。

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